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公司新聞

某鋼鐵廠空壓機油霧回收節(jié)能改造實踐

作者: 來源: 日期:2021/2/21 9:53:03 人氣:902

摘   要:介紹了空壓機在運行中出現(xiàn)的油霧排放、電機軸承溫度高、漏油、潤滑油消耗高、空氣濾芯壽命短等一系列問題,分析了以上問題產(chǎn)生的原因,提出了排煙裝置技術(shù)改造方案,實現(xiàn)了空壓機經(jīng)濟運行。

 

關(guān)鍵詞:空壓機;廢油收集器;綠色節(jié)能

 

引言:穩(wěn)定、高效、節(jié)能的潤滑系統(tǒng)是轉(zhuǎn)動設(shè)備安全高效運行的前提條件。高速轉(zhuǎn)動設(shè)備普遍采用強制潤滑方式,高溫產(chǎn)生的油煙霧直接排放,不僅造成油品浪費,還會發(fā)引發(fā)嚴重的環(huán)保問題。某鋼鐵企業(yè) 23 臺空壓機投產(chǎn)半年后逐漸出現(xiàn)電機軸承漏油、電機軸承溫度升高、油箱油位下降速度加快、空壓機入口濾芯壓差增大的現(xiàn)象,單臺機年補充油400 L,存在運行成本高,油煙外排到室外環(huán)境污染等問題。

 

1  原因分析

 

空壓機為三級離心壓縮機,高速小齒輪轉(zhuǎn)速18 000 r/min,轉(zhuǎn)速高、發(fā)熱量大,在軸瓦處產(chǎn)生大量油煙。隨著運行時間的增加,原廠配套的油霧濾芯壓差增大,油煙通過性下降,油煙在油箱內(nèi)形成正壓,造成了回油不暢,逐漸出現(xiàn)電機軸承端漏油并伴隨有煙氣溢出;因回油不暢還引發(fā)電機軸承溫度升高,出現(xiàn)多次跳機情況。更換一個原廠進口油霧濾芯備件費用高達 3 萬元,為了確??諌簷C的正常運行,運行人員將油霧濾芯移除,油霧直接外排(見圖1)。


圖1  空壓機油煙外排

 

移除油霧濾芯后,電機軸承漏油現(xiàn)象消除、軸承溫度下降,但新的問題又生產(chǎn)了。空壓機入口的空氣濾芯壓差增高速率明顯變快,空壓機振動升高,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)入口空氣濾芯掛滿含油積灰;油煙直接外排到室外,空氣中油煙濃度升高,造成空氣濾芯壽命降低。

 

2  解決方案

 

為了解決油霧直接外排引起的運行成本問題,對空壓機排煙裝置進行技術(shù)改造,采用信然廢油回收技術(shù)方案,設(shè)計廢油收集器裝置,安裝在油霧管道上部。油煙通過油霧過濾器,回收分離出潤滑油返回油箱,排出凈化空氣。噴射裝置將齒輪箱及油箱內(nèi)部抽成負壓,增加潤滑油回油速度;同時可以降低軸瓦溫度,對電機軸承漏油現(xiàn)象也有改善。油霧回收裝置由節(jié)流閥、氣動三聯(lián)件、射流器、油霧濾芯、視窗、連接管組成。見圖2。


1-氣源管;2-節(jié)流閥;3-氣動三聯(lián)件;4-射流器;5-吸入管;

6-油霧濾芯;7-回油視窗;8-回油管;9-真空表;10-油箱;

11-空壓機;12-回油管

圖2  空壓機油霧回收工藝【廢油收集器】

 

當空壓機(11)啟動以后,在空壓機軸承處形成的高溫潤滑油經(jīng)回油管(12)返回油箱(10),在油箱上部空間形成大量油霧,油箱內(nèi)壓力升高。在空壓機的中冷器后引出空壓機產(chǎn)生的壓縮空氣,經(jīng)節(jié)流閥(2)調(diào)整到合適的流量進入氣動三聯(lián)件(3),氣動三聯(lián)件用于調(diào)整氣源的壓力、過濾凈化氣源的雜質(zhì),調(diào)整氣動三聯(lián)件可以實現(xiàn)小的工作壓力,達到小能耗,調(diào)壓過濾后的壓縮空氣進入真空射流器(4),經(jīng)真空射流器噴嘴高速噴出,壓力能轉(zhuǎn)換為速度能,在噴嘴區(qū)域形成真空,從而將油箱中的油煙經(jīng)吸入管(5)吸入真空射流器,真空表(9)監(jiān)測油箱的負壓,同時可用于判斷油霧濾芯的壽命,二股介質(zhì)在混合管內(nèi)混合,在擴壓管內(nèi)進行能量交換速度能還原為壓力能,混合氣體到達油霧慮芯(6),油霧凝集成油滴,在重點力作用下油滴經(jīng)回油管(8)流回油箱,回油視窗(7)設(shè)置在回油管用于監(jiān)測回油情況。

 

3  實施

 

2018 年在某鐵區(qū)空壓機 1#機進行了驗證性改造,油霧回收裝置安裝在空壓機油箱上部,將室外排煙管隔斷(見圖 3)。經(jīng)過多次調(diào)整優(yōu)化,噴射壓縮空氣壓力由 0.2 MPa 下降為 0.02 MPa,相對真空度為-2 600 kPa,壓縮空氣日消耗量由 96 m3降為 65 m3,單臺機年補油量由 300 L 下降到 20 L,電機軸承溫度由 85℃下降到 65℃,軸承滲油現(xiàn)象基本消除。后續(xù)對剩余 22 臺空壓機全部進行了改造,運行良好,年直接油品節(jié)能收益 80 多萬元。


圖3  油霧回收裝置安裝位置

 

4  結(jié)束語

 

經(jīng)過一年的運行觀察,負壓運行更有利用回油順暢,未對設(shè)備振動、軸承潤滑造成影響,機組各項數(shù)正常。

 

此次改造實踐有效地解決了油煙霧直接外排的問題,同時把煙霧中攜帶的潤滑油全部進行了回收,解決了軸端長期漏油的問題,同時也改善了空壓機周邊空氣質(zhì)量,有效延長了空氣濾芯壽命,降低了運行成本。該技術(shù)方案主要有以下優(yōu)點:

 

(1)它改變了油霧直接排放到環(huán)境中的現(xiàn)狀。

 

(2)動力源直接 取自空壓機本身,不需要額外動力。

 

(3)純機械裝置,沒有旋轉(zhuǎn)、電動設(shè)備,安全穩(wěn)定,隨著空壓機的啟動同時投入運行。

 

(4)節(jié)約了能源,降低了油品消耗,降低了運行成本。

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